本網(wǎng)烏魯木齊訊:10月14日,筆者從新疆榆樹泉煤礦了解到,該礦堅持算賬搞生產(chǎn)、算賬搞經(jīng)營,工作出創(chuàng)新,全面梳理經(jīng)營管理方法,從大處著眼、小處入手,堅持“抓大不放小”的原則,科學管控、嚴抓細管,全力拓展降本增效空間。
自動焊接裝置上線 省時又省力
“大家快來看,這是用廢舊繼電器、三爪卡盤等元件組裝成的自動焊接器,試試效果如何?”
“焊縫飽滿無夾渣、無氣孔、焊接牢固、焊接質(zhì)量可靠,效果不錯!”
據(jù)悉,該礦自主創(chuàng)新裝置主要用于自制加工件自動焊接,外觀簡單易于制造加工,能夠焊接各種型號的管路法蘭盤以及其他圓形焊接件。裝置投入使用后極大的提高了圓形自制加工件的焊接生產(chǎn)效率,單件作業(yè)時間減少將近1/3,減少工人用工時間提高用工效率對于企業(yè)來講也是一種節(jié)約,算下來每年為公司減少的用工成本輕松到達上萬元。
據(jù)了解,該裝置動力驅(qū)動采用無級變速電機(轉(zhuǎn)速0-60轉(zhuǎn)/分鐘),可以根據(jù)不同直徑的焊接工件和焊機電流參數(shù)來匹配合理的轉(zhuǎn)速,因此獲得更好的焊接質(zhì)量。該裝置同時利用廢舊三爪卡盤來實現(xiàn)自動定心,保證焊縫的固定運行軌跡,確保焊縫成型完美可靠。裝置的驅(qū)動電機和外框架使用了絕緣材料進行連接,避免了焊機在焊接過程中對驅(qū)動電機的損害,從而延長了驅(qū)動電機的使用壽命。
相較于傳統(tǒng)的焊接方式,該裝置極大減輕了職工的勞動強度,在參數(shù)調(diào)校好以后只需要遠程操作按鈕即可自動焊接,不需要職工一直保持僵硬姿勢來完成整個焊接過程,同時也躲避焊接產(chǎn)生的高溫炙烤以及焊接煙塵對人體的危害。
裝卸軌道“神器”上線 省時又省力省心
“大家來看看,試一下這個新發(fā)明怎么樣?”
“這個新發(fā)明用著真帶勁,方便又實用,不僅降低了安全系數(shù),還提高了工作效率。”
該礦機修車間又出新“神器”了,機修廠負責人孫俊正在同工友們試用新設(shè)備。
該設(shè)備專門用于井下裝卸軌道使用,外形像是一輛“手推車”,裝置上滑輪的加成讓兩個人就能輕松上“貨”,運送過程中只需要推動“小車”就能載著軌道穩(wěn)步前進,實現(xiàn)快速搬運。
據(jù)了解,此前裝卸軌道都是用手搬,用肩扛,需要三四個人才能完成。新設(shè)備不僅僅操作簡單,省時省力,最重要的是轉(zhuǎn)運過程中避免了職工與軌道的直接接觸,使得職工的安全得到了更大的保障。
“這個裝置投入使用后,我們可以“零距離”接觸軌道,根據(jù)現(xiàn)場實際調(diào)整裝置的高度,在運輸、碼放軌道時,安全系數(shù)和工作效率有了明顯的提升?!痹摰V開拓隊職工李慶敏說道。
搬“管”神器獲好評
“來,一二三,起……”在榆樹泉煤礦機修車間,看到兩名職工正在用剛剛加工完成的搬運風水管路裝置進行作業(yè)。“這個裝置不僅安全方便、耐用,而且省時又省力,簡直就是搬運風水管路的神器?!痹摰V機修車間職工張家銀說道。據(jù)了解,井下升井后的風水管路升井后運輸?shù)綑C修車間,機修車間將升井的風水管路進行重新除銹、刷漆后進行歸類碼放,在碼放過程中,需要人扛肩抬,費時又費力,而且存在極大的安全隱患。為解決這一問題,該礦機修車間根據(jù)實際需要,自制加工搬運風水管路裝置,提高了碼放管路效率,增強了現(xiàn)場安全作業(yè)系數(shù)。該裝置由廢舊的鋼管、膠輪組裝而成,卡管路的卡箍可以根據(jù)管路的大小進行拆卸,兩個人即可完成管路的運輸和碼放工作?!坝辛诉@個裝置,極大降低了我們職工的勞動強度,工作效率明顯提升,一拉一推即可完成管路的運輸、碼放工作,非常便捷。”該礦機修廠負責人孫俊說道。(穆玉嬌)
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